沈重MLS3626立式辊磨机应用及常见问题处理方案
作者:罗湋博 日期:2009-10-13
水泥工业中的耐磨堆焊再制造技术
作者:罗湋博 日期:2009-08-23
设备运转中的故障诊断
作者:罗湋博 日期:2008-12-16
设备振动控制参考数据
作者:罗湋博 日期:2008-10-02
设备维护规程总则(供参考)
作者:罗湋博 日期:2008-09-25
维修车间钳工、焊工管理制度(供参考)
作者:罗湋博 日期:2008-08-22
水泥厂招聘钳工机械维修考试试题(供参考)
作者:罗湋博 日期:2008-07-30
参加辊压机培训有感
作者:罗湋博 日期:2009-10-14
预热器旋风筒陶瓷内筒的应用
作者:罗湋博 日期:2009-09-28
引言
进入21世纪以来,我国水泥工业迅猛发展,日产2500吨、5000吨甚至10000吨熟料的预分解生产线在全国各地拔地而起。然而这些生产线的预热器旋风筒内筒至今仍采用耐热钢制造。一般来说,耐热钢在600—1000℃之间有较好的机械性能,但当温度大于1000℃时,其机械性能则大大降低。即使是王牌耐热钢Gr25Ni20,最高使用温度可以达到1200℃,但在1000℃以上其机械性能也会大大降低。
浅谈窑尾风机驱动电机电控装置的改进办法
作者:罗湋博 日期:2009-09-05
大连金山水泥制造有限公司的日产千吨熟料水泥生产线窑尾排风机驱动电机系160KW、8极,380V低压供电。原设计为软启动器起动后全压运行,依靠风机入口百叶窗式调节阀来调节风量的大小。经长期反复测试,发现由于电机处于全压运行,风量虽可以自如调节,但电机的运行电流却变化较小,即驱动电机的输出功率几乎恒定。为了有效地实现节能降耗,公司决定对其驱动装置实施技术改造。 经可行性分析论证,我们选用了目前较先进、技术也较成熟的变频器驱动装置。与软启动器相比,主要有两个显著优点:1)、启动电流小,实现真正意义上的“软起动”。软启动器起动电流一般是电机额定电流的4倍左右,而变频器起动电流 通常小于额定电流。2)、在运行中变频器控制是采用调频调压方式,其功率是随风量负荷的变化而变化的,从而有效地降低了能耗。这一改造过程主要难度在控制接口部分,必须按中控窑DCS系统的要求来设计控制接口电路;并且要保留原软启动器作为备用启动装置,适当增加转换控制电路,可以根据实际需要方便地进行切换。根据原软起电控接口(见图一)及变频器电控接口,设计了新的控制接口方案如图二所示。 (图一)软启、变频控制原理图 (图二)变频控制原理图 改造完成投入运行后,从节能降耗角度看取得了良好的节能经济效益:在正常生产运行状态下其供电电流由原190A下降为110A,每年可直接节电380*(190-110)*1.732*24(小时)*340(天)=429647KWH,仅此一项每年即可节约电费429647*0.6(元)=25.8万元之多,这还没考虑每次起动过程中的节电量。同时,由于变频器实现了真正意义上的“软起动”,对风机和电动机的使用寿命和安全运行状态等都有着诸多的好处。然而,随之而来又出现了新的问题。由于变频器的参数保护既完善又比较灵敏,所以无论是在起动还是在运行中,都会偶然出现变频器“跳停”的情况发生。这样既给工艺操作带来麻烦,同时更给工艺设备带来了巨大的安全隐患。“跳停”时中控员一旦不能及时发现并采取妥善的措施,将会造成窑头、窑尾、预热器等喷火、喷料及堵料等情况发生,甚至出现人员伤亡和设备的损坏等事故。因此必须进一步完善改造。经过观察分析认为导致变频器“跳停”的因素有以下几点:

高压变极调速电机系统与高压变频器调速之比较
作者:罗湋博 日期:2009-08-21
高压变极调速电机系统与高压变频器调速之比较
变频调速技术已在国民经济很多领域得到推广和应用,其节能效果也得到了大多数人的认可。由交流异步电动机的转速公式n=60f/p×(1-s)可知,当电机极对数一定,转差率变化不大时其转速n与电源频率f成正比,而变频器的功能就是根据电机负荷的变化而改变电源频率,从而达到调速的目的,进而使电机的出力随负荷的变化而变化实现节能降耗。其节能效果在离心机械(泵和风机)的拖动中尤为突出。因为风机在设计选型时,其最大送风量多半要增加一个安全系数,一般选用1.2左右,也就是说工业用风量即使是计算值的最大用风量,也仅是风机最大送风量的1/1.2=0.833,而1-0.833=0.167的风量由风门挡板消耗掉从而造成很大的能量浪费。如果采用变频器改变电机的转速,使风机的送风量正好是实际用风量,则风门挡板全打开,就避免电能的白白浪费。
由此可见,用改变电源频率的方法达到节电的目的是非常成功的。现在从小到家用电器(空调、冰箱),大到工业用泵和风机都在用变频调速技术进行节电降耗,应该说这是很可喜的现象,也是应该肯定的。但是,变频调速技术在工业上的推广应用仍存在一些问题,值得我们严重关切。特别是高压大功率变频器的应用更应引起我们注意。而这些问题的客观存在也必然影响到高压变频器的推广应用。高电压(6kV或10kV)变频器应用中以下几个问题值得重视:
2500t级水泥熟料生产线的完善与改进
作者:罗湋博 日期:2009-08-16
2500t级水泥熟料生产线的完善与改进
本文介绍某公司对3条新型干法生产线在设计及生产中存在问题进行的改进及完善的措施。
1 一线设计与生产中存在的问题及改进
1.1 原料输送系统、相关仓及下料溜子等
冻、堵是东北地区水泥厂最头痛的问题。虽然设计院在设计时采取了一些措施,但效果都不太理想。粘土输送系统主要存在的问题:1)上料时由于冻块大易堵塞下料篦缝;2)温度变化大时易堵塞下料溜子及相应的仓;3)整机引进的德国粘土破碎机辊子的齿被糊死成辊状。铁矿石在输送过程中也存在着这样的问题。混合料仓(石灰石、粘土)的糊仓、棚仓现象特别严重,有时为了不影响生产,仓只起到了下料溜子的作用。有时把整个仓糊死,人工需清理1周左右,严重影响生产。
Φ4m×60m回转窑大齿轮振动的原因与解决措施
作者:罗湋博 日期:2009-08-13
Φ4m×60m回转窑大齿轮振动的原因与解决措施
某公司2500t/d生产线的Φ4m×60m回转窑投产运行一年半后,出现了大、小齿轮间歇顶齿的咕咚声,造成大齿轮剧烈颤动。我们经过先后两次原因分析与处理后,消除了大、小齿轮的振动现象。


润滑对开式齿轮点蚀损伤的影响
作者:罗湋博 日期:2009-02-27
润滑对开式齿轮点蚀损伤的影响
前言
选用齿轮作为动力传动的部件,轮齿的损耗不可避免,在齿轮副的长期运行中,轮齿表面可能会出现不同类型的损伤形式。在各类损伤形式中,点蚀的出现、扩展会导致齿面金属材料的遗失,并改变齿轮的几何尺寸,从而影响齿轮副寿命。
对转窑类设备中广泛使用的大型开式齿轮,如未根据轮齿的实际机加工条件和运行工况,采取有针对性的润滑方案,点蚀的形成和点蚀的后续扩展往往不可避免。
克鲁勃针对开式齿轮的运行条件提供系列润滑方案,在保障良好润滑状态、降低齿轮磨损量、延长齿轮寿命的同时,能够有效杜绝点蚀损伤的发生,并缓解既有点蚀的扩展。
水泥生产线旋转设备监测技术
作者:罗湋博 日期:2009-01-10
水泥生产线旋转设备监测技术
引言 近十年我国水泥工业飞速发展,5000t/d新型干法水泥生产线及其以上规模已经成为主流,机械设备大型化已经成为不争的事实。这些设备的安全高效运行已经成为水泥企业效益的重要决定因素。避免这些设备随机性故障地发生已经成为水泥企业关注的重点。单凭直觉的耳听、眼看、手摸的方式以及定期监测方式、在线检测离线分析监测方式来监测水泥生产设备是否安全已经不能满足现代水泥工业的需要,代替这种方式的是自动在线监测方式,其既可避免设备突发性故障又无需专业人员现场操作。在线监测技术,是研究的新兴课题之一,着重考虑的是预测设备的时间依存性故障和改变设备的维护方式。该技术是在状态监测及故障分析基础上发展起来的,是实现以先进的预知维护取代以时间为基础的预防性维护的关键技术。水泥企业以旋转机械为主,本文着重介绍旋转机械设备监测技术的发展及用于水泥工厂中的监测系统。 1、旋转机械状态监测技术的发展 1.1发展历程 旋转机械是工业上应用最广泛的机械。许多大型旋转机械,如:离心泵、电动机、发动机、发电机、压缩机、汽轮机、轧钢机、回转窑等,都是工业企业的关键设备。近二十年来,我国的机械设备也朝着轻型化、大型化、重载化和高度自动化等方向发展,出现了大量的强度、结构、振动、噪声、可靠性,以及材料与工艺等问题,设备损坏事件时有发生,如新疆某两支撑回转窑在2008年年初就发生了断裂事故。
水泥生产线上链条润滑的注意事项
作者:罗湋博 日期:2009-01-10
水泥生产线上链条润滑的注意事项
在水泥生产线中有很多地方使用链条,例如石灰石破碎段的给料机链,堆取料段、熟料库的输送链、刮板输送链,生料库和水泥研磨机处的提升机链等处。
由于使用了很多类型的链条,这些地方往往是润滑的薄弱环节。对于水泥生产企业的链条,工作环境相对比较苛刻,负荷大、粉尘多,给链条润滑的主要目的就是要在链条的摩擦副之间形成一定的润滑油膜保护,由于直接在每节链条处直接注射润滑油存在困难,通常采用的润滑形式包括油浴、喷雾、涂刷、集中定期供应等方式,将润滑剂供应在链条的外表面。
对于连续慢速传动、工作温度不是很高的链条,油浴润滑是最有效的一种润滑方式,需要注意的是要保证油池内的油位高度和较适宜的清洁度。对于慢速传动、重载的链条润滑,通常选用黏度级别适中的重负荷工业齿轮油即可。
对于间歇运动的链条,需要间断性的再润滑,如熟料篦冷机,工作环境苛刻,温度较高,选择合适的润滑脂润滑或固体润滑是有效的润滑方式,润滑脂或固体润滑剂可以在链条的轴销处形成固定的润滑层,可以提高链条的寿命,并保证安静的工作。
水泥工业的要求与设计者的任务
作者:罗湋博 日期:2008-12-25
国产辊压机技术的发展和装备的大型化
作者:罗湋博 日期:2008-12-16
国产辊压机技术的发展和装备的大型化
一、发展概况:


|
使用厂家
|
国产福建
|
内蒙冀东
|
嘉新京阳
|
上海崛荣
|
山东山铝
|
|
辊压机
|
2×1120kW
|
2×1120kW
|
2×1800kW
|
2×500kW
|
2×500kW
|
|
分级设备
|
V型分级机
|
V型分级机
|
V型分级机
|
打散分级机
|
打散分级机
|
|
球磨机
|
3550kW
(闭路)
|
3550kW
(开路)
|
3150kW
(闭路)
|
3150kW
(开路)
|
2500kW
(开路)
|
|
装机功率比
|
0.63
|
0.63
|
1.14
|
0.32
|
0.40
|
|
磨辊直径mm
|
1600
|
1600
|
1700
|
1400
|
1400
|
|
磨辊宽度mm
|
1400
|
1400
|
1800
|
800
|
650
|
|
磨辊长径比
|
0.88
|
0.88
|
1.06
|
0.57
|
0.46
|
|
磨辊线压力t/cm
|
5.2
|
5.0
|
4.8
|
6.3
|
6.25
|
|
水泥品种
|
PO42.5
|
PO32.5
|
PO42.5
|
PO42.5
|
PO42.5
|
|
产量指标t/h
|
180
|
170
|
180~230
|
135
|
110
|
|
运行参数
|
内蒙冀东
|
嘉新京阳
|
上海崛荣
|
山东山铝
|
|
水泥品种
|
PO32.5
|
PO42.5
|
PO42.5
|
PO42.5
|
|
系统产量(t/h)
|
172
|
230
|
135
|
112.5
|
|
产品比表面积(m2/kg)
|
360
|
360
|
345
|
355
|
|
辊压机通过量(t/h)
|
590
|
~900
|
310
|
260
|
|
辊压机装机功率(kW)
|
2×1120
|
2×1800
|
2×500
|
2×500
|
|
辊压机使用功率(kW)
|
2×760
|
~2×1400
|
2×345
|
2×320
|
|
V型分级机风量(m3/h)
|
220000
|
360000
|
/
|
/
|
|
打散分级机装机功率(kW)
|
/
|
/
|
100
|
100
|
|
打散分级机使用功率(kW)
|
/
|
/
|
78
|
72
|
|
球磨机装机功率(kW)
|
3550
|
3150
|
3150
|
2500
|
|
球磨机使用功率(kW)
|
3280
|
2860
|
2920
|
2380
|
|
高效选粉机装机功率(kW)
|
/
|
315
|
/
|
/
|
|
高效选粉机使用功率(kW)
|
/
|
~236
|
/
|
/
|
如何降低出磨水泥温度
作者:罗湋博 日期:2008-12-16
水泥行业人才培养的现状与思考
作者:罗湋博 日期:2008-12-06
利用现场动平衡技术提高企业设备维修效率
作者:罗湋博 日期:2008-10-21
利用现场动平衡技术提高企业设备维修效率
内容摘要
摘要:介绍了现场动平衡技术的特点和优势,通过具体事例分析了应用现场动平衡技术为企业带来的经济效益。
关键词:现场动平衡、故障、不平衡、配重。
转子不平衡是旋转机械的常见故障类型之一,同时也是造成轴承等转子部件过早损坏的原因之一。在大量使用旋转设备如风机、电机、泵的企业里由于磨损、结垢等原因而产生转子不平衡的几率很高。动平衡校正是机械加工业和设备维护中常用的解决旋转部件动不平衡的一种方法,人们常常是在动平衡机上进行转子动平衡校正,如风机厂对风机转子、电机厂对电机转子等。
近来,在排除不平衡故障时人们越来越注意到“现场动平衡”这种技术,其原因就在于现场动平衡具有两个优点:1,避免大量拆装——节约了拆装工时、运输工时、保存了原有的安装精度;2,能有效地提高整个转子系统的平衡精度。
2001年6月23日,巢湖水泥厂一台物料风机振动过大而无法运行。其情况为:德国制造,直径3m,额定转速993r/min,空载转速997r/min,由功率1800KW的电机驱动,结构图如(图1)所示;振动验收标准为Vrms≤1.9mm/s,振动允许上限(连锁停机门坎值)为5.0mm/s。2000年11月制造厂派员安装振动恰好为1.9mm/s,过3个月后振动超过5.0mm/s,后随不断加大连锁停机振动门坎值直至10mm/s(系统设置的最大量程)。6月23日振动达到10mm/s无法继续带负载运行而停车。
6月24日,我们对风机进行了监测:静态盘车发现对中良好;空载条件下,随转速的升高,法兰间距明显增大从0.5mm增至4mm左右,表现为电机主轴往后退约4mm,由于风机状态良好时电机不存在这种现象,所以我们排除了由于电机磁场中心不重合而造成主轴后退这种可能。
另一方面,从频谱分析看表现为较明显的对中不良故障,结合静态对中良好的情况,我们初步认为,风机可能存在较严重的不平衡故障。动态条件下风机轴出现弯曲从而产生对中不良的现象,电机主轴后退则很可能是由于不良的对中状态下联轴器柱销与柱销孔产生轴向推力所致。解决的方案是首先解决不平衡问题,很可能对中不良、电机主轴后退等问题会随着不平衡问题的解决而自然解决。
于是我们利用HG-3538现场动平衡仪进行动平衡校正。分3个步骤。
1, 在轴上贴反光条,测初始振动,得通频振幅Vrms0=10.58mm/s,工频振幅V0=13.50mm/s,相角φ067º。=
2, 测加试重后振动,加试重322g,测得通频振幅Vrms1=9.52mm/s,工频振幅V1=11.85mm/s,相角φ187º。自动求得动平衡解算结果:在60º加927g=
3, 测剩余振动,以加试重部位的角度为0º,顺着旋转方向转过60º并加配重,测得通频振幅Vrms2=1.08mm/s,工频振幅V2=0.83mm/s,相角φ2117º。=
以上动平衡过程报表如下:
步骤 试重、配重 转速(r/min) 基频振动(1X) 解算配重
质量
(g) 角度 幅值(mm/s) 相位 质量
(g) 角度
初始振动 ------- -------- 997 13.50 67º ------- -------
加试重 322 0º 997 11.85 87º 927 60º
剩余振动 930 60º 996 0.85 117º
显然通频振幅Vrms2=1.08mm/s已经满足验收标准Vrms≤1.9mm/s,同时不对中现象和电机轴后窜现象都不再明显,所以此次故障分析基本正确并且现场动平衡校正也是非常成功的。从始至终用了一个半小时,就可以恢复正常生产。据设备部门介绍这样一台风机如果拆下来送出去修理需要一周左右的时间,直接费用包括拆卸、安装、调试、运输等约4~5千元,但故障停机导致生产损失为每天14万元。可见利用现场动平衡技术可以方便而快捷地解决不平衡问题,据笔者了解该厂现场人员已熟练地使用HG-3538现场动平衡仪做了多次现场动平衡,效果都非常好。
另一方面,在实际工作中我们利用动平衡机对转子进行动平衡校正时,往往由于转速不够而造成平衡精度不够。比如我们在某企业看到,凡送来修理的转子不管额定转速是600 r/min还是3000 r/min都一律用600 r/min的转速做动平衡。大家知道,不平衡质量与其造成的动反力之间存在如下关系:F = m×r×ω2 。从这个式子我们可以看出,在相同的测量精度条件下平衡精度与转速的平方成反比例关系(指刚性转子),所以动平衡机的转速不够的话将大大影响动平衡的效果。现场动平衡由于利用了原有的传动系统,动平衡校正时的转速一般都可以达到或略超过额定转速,所以转速这一问题可以不考虑;同时由于往往是以系统整体的方式来进行的,所以得到的系统总体平衡精度将更高。
总之,现场动平衡技术是一种成熟、实用的维修技术;现场动平衡仪是一种投入产出比很高的测试仪器。
设备事故分析要求及处理措施
作者:罗湋博 日期:2008-08-13
1.设备事故分析
设备发生事故后,要立即切断电源,保持现场,采取应急措施,防止损失扩大。按设备分级管理的有关规定上报,并及时组织有关人员根据“三不放过”的原则(设备事故原因分析不清不放过、设备事故责任者与群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过),进行调查分析,严肃处理,从中吸取经验教训。一般设备事故由设备事故单位负责人组织有关人员,在设备管理部门参加下分析事故原因。如设备事故性质具有典型教育意义,由设备管理部门组织全厂设备人员、安全员和有关人员参加的现场会共同分析,使大家都受教育。重大及特大设备事故由企业主管设备副厂长(总工程师)主持,组织设备、安全、技术部门和事故有关人员进行分析。必要时还可组织设备事故调查组,吸收相近专业的技术人员参加,分析设备事故原因,制定防范措施,提出处理意见。
(1) 设备事故分析的基本要求






